复合耐磨板的制作和安装风机叶片上耐磨层的制作方法有两种,承德曝气增氧风机一是直接在叶片上堆焊耐磨层,其优点是施工比较简单方便,但结构一旦发生变形,就难以校正,并可能影响风机的正常运行,另外重复修复的次数也减少。二是制作耐磨衬板后再与叶片复合。采用这种方法大大减少了叶片上的焊接工作量。因此,可以有效控制结构变形,而且一旦衬板失效即可更换新的衬板,使重复修复次数加,但修复周期长、工作量较大。二者比较,无疑后者是合理的选择。
通过对失效风机的观察分析,并不是整个叶片都被冲刷磨损,故在叶片上无需全部复合耐磨31耐磨衬板的制作耐磨衬板由基板和堆焊层组成,基板采用1MnV低合金钢,厚度为8mm,堆焊材料为SDK2焊条。具体制作工艺如下:按叶片放样出图,并制作样板。
板成形(侧面基板为平面形)。
承德曝气增氧风机工装制作一为控制堆焊时产生的结构变形,承德曝气增氧风机耐磨衬板在预先制作的靠模上进行堆焊。亦即堆焊前,把成形的基板通过固定孔牢牢地固定在形状与叶片吻合的工装模板上。工装示意见确定堆焊工艺参数。焊条为SDK2(M);焊接电流为170 ~180A电弧电压24板另外中盘靠近1叶片的下侧也被磨锢十分iblishhgHouse.Allrightsreserve(下转第4w页。 25V;焊接电流为反接。堆焊时必须注意控制裂纹方向,务必使裂纹方向垂直于耐磨板的弧形方向,因为气流和粉尘的冲刷方向是与叶片弧形方向一致的。堆焊厚度为5~6mm,承德曝气增氧风机但端部厚度应BUS总线干扰。通过现场实际排查,发现油缸来回移动的速度过快,来回行程约6s考虑到机组轧制速度以及带钢宽度,我们认为速度过快,于是对油缸移动速度进行外部调节,使油缸来回行程减慢到20s为了消除了外部干扰,对CANBUS通讯总线也进行了重新屏蔽,对益也适当地进行了调整,提高系统的响应度。通过以上的调整工作,承德曝气增氧风机CPC的纠偏波动有了较大的改善,系统运行稳定,纠偏响应迅速。
| 包装参数 |
| 体积(m²) |
0 |
| 产品重量(kg) |
125 |