每小时减少NO,排放量在141kg/h以上
二、日本仙台火电厂2“、3“机组
东北电力仙台火电站的2“和3?机组,燃料是煤。烟气脱硝工艺也是SCR法,り
处理烟气量599000m3(标)/h,相当于175MW
原剂
按NO0计为13mm
反应器人口烟气的NO体积分数为650?10
这是一种高温高尘布置方式,反应器位于锅炉出口与空气预热器之间。烟气先进入5
设计要求脱硝效率大于60%
为6%
除NO后,通过空气预热器回收热量,然后经电除尘器,由风机送往FGD系统脱硫后
烟,排入大气
设备布置如图2-6-5所示。
低温电除尘器
5%)。经
逃追量
初安
、方便
自
运行
锅
炉
四
至空气预器
反应器
丹麦
至空气预热器
deutsche
Ens
于3.8
片引导
图2-6-5脱硝反应设备布置
灰器,
反应器为立式,内置2层催化剂,总高度为10.8m,断面尺寸6m?8.8m(图26状结
运行实绩参看图2-6-7
SCE
SCR装置正常运行,NO,减排量超过4798kg/h,氨的泄漏质量浓度低于2.3mg燃炸
已达
三、丹麦 Avedove电站
由
丹麦 Avedopve电站容量250MW,SCR系统建于1993年,由 Haldor Topsoe A/S层f
设计,燃料为煤粉
运
氨喷人反应器进口管后,烟气在仅有的狭小空间180?转向,在此位置安装了导
以确保烟气的均匀分布。气流调整装置安装在催化剂床层上方。在每层催化剂床层之上
吹灰器
へ。催化剂分3层放置,其中初期安装2层。采用 Haldor Topsoe A/S波纹状结构的現A
年满负荷运行7900,系统无旁路,将SCR装置置于省煤器下游,那里的温度
省煤器的预热空气可以预热催化剂。
实
电站试用多种煤
道,200?年底,我国已建投运的火电烟气脱硝装置在40台以上,装机容量这
占大电总容量的8。技术装备95%为SCR、5%为SNCR,规则中的脱确机组
以上,月,到2009年,我国火电300MW以上的电厂锅炉已全部安装低NO,
气作准音
一,州后石电厂
化
障州后石电厂由台塑美国公司投资兴建,电厂装机容量为4?600Mw
大
主
气度量
公司产品,钢炉设备选用 MO-SSRR型超临界直流锅炉。为满足环保要求,锅か岛段?
效率为99.85的双室五电场静电除全器,配套烟气脱硝和海水法脱硫装置,吸第
内电厂的海水脱硫设施。烟气脱硝装置是我国大陆的第一台。电厂采用集東式
组共用一组烟,外筒为钢筋混土结构,内筒用附腐蚀合金钢制成。日立设计该系
下因素进行的:①催化剂形式和节距的选择,依所确定的流程达到最优化;②反A如
模块应紧密布置,提供较小安装空间并节省SCR反应区域的占地面积:③有效保皆
后石电厂的烟气脱硝系统是我国内地的第一套600MW机组配套脱硝装置,也是电
止遭受有毒物质损坏
时的烟气脱硝装置,这套系统的设计融合了国外在烟气脱硝方面的先进技术、应B出日
度高,值得我们学习借鉴,必将为我国火电站烟气脱硝技术的进一步发展发挥示范和HO
后石电厂的NO减排采用炉内低NO-燃烧技术和烟气脱硝工艺相结合的办法,
(-)工艺流程
重化
术采用PM型低NO2燃烧器加分级燃烧(三菱MACT低NO2系统)法,减排效
排放的NO浓度在370mg/m左右(按NO2计)。烟气脱硝采用日立的选择性催化?1(三
法,系统由 BABCOCK- KITACH设计,中国台湾中鼎工程公司安装。
工艺流程框图如图26-8所示,液氨用槽车运输由卸料压缩机送入液氨储槽,再
蒸气化为氨气,然后通过氨缓冲槽和输送管道送人锅炉区,将氨与空气均匀混合再经反
送人SCR反应器。氨气在SCR反应器的上方,通过特殊的喷氨装置使它与烟气充分
后的烟气在触媒层内进行还原反应。
烟气
料压
汽
释空气
省器
底
内
度氨槽车
液做槽
氢发槽
氧冲
SCR反应器
氢相槽
废水
废水
空气预热
去FGD
图26-8后石电厂烟气脱硝工艺该程示意
脱硝后烟气经空气预热器热回收后进入静电除尘器。然后经FGD装置脱硫排放
配设一套SCR反应器,每两台锅炉共用一套液氨储存和供应系统。
(二)设计条件
后石电厂烟气脱硝设计条件见表2-6
度点时,浓度将降低至5%,止回阅安装在氨气管线上且位于氢/空气混合上
止气回演。稀释空气由送风机出口带路引出。
(5)SCR控割系统烟气脱的反应系统的控制都在本机组的DCS系统上实。水和植倒连
控制系统利用设定的NH1/NO摩东比提供所需要的氨气流量,入口NO,度将氨气分散并
的乘积产生NO,流量信号,此信号系上所需NH1/NO,摩尔比就是氨气流量信号,、排放管路为封
定是在现场测试操作期间决定的并记录在氨气流控制系统的程序上。所计算出的氢、处理站
送到控制器并和真实气流的信号相比较,所产生的误差信号经比例加积分处定
(6)氢气
间,若气国为某些连失效造成动作跳,则氨气流控制阅关断。按照设を非显示大气中
率,器ECO人口NO,浓度和设计要求的氨失量3.8m/m2计算出修正的、员采取多要的
组,并采取
氢气流控制系统的程序上?SCR控制系统根据计算出的氨气流需求信号去定位要い()氢
实现对脱硝的自动控制。通过在不同负荷下对氨气流的调整,找到的喷氨量
炸是最关
槽等都备有
计量的氨气可依温度和压力修正系数进行修正,从烟气侧所获得的NO2号日,防止氢
存供应系统
需氨气流量的功能。控制器利用氨气流量控制所需氨气,使摩尔比维持固定,氨气供
2.氨
(8)液
一个急关断装置,当人口烟气温度过低、过高或氨空气稀释比过高时,均与该装保护等都可
关断,以确保操作安全和防止催化剂损坏,最初设定点如表2-6-3所列
障信号
系统运行
表2-63控制设定点
?,氨气
报警点
关
摄作值
该装
项目
400℃
370℃
反应都人口温度
290℃
370℃
反应器人口温度
12%
4%
氢气对空气稀释比
上海石
氨储存供应系统包括卸料压缩机、储橧、氨蒸发器、氨气缓冲槽及稀释槽、废水系(一
等,液氨的供应由槽车运送,利用卸料压缩机将液氨从槽车送入储槽内,再由储槽选细
发成氨气,然后经缓冲槽送达脱硝系统。当氨气系统紧急排放时氨气被排入氨气稀释
吸收排人废水池,再经由废水泵送至废水处理厂处理。液氨储存供应系统的控制在
DCS上实现,现场也就地安装了MCC手工操作。
(1)卸料压缩机卸料压缩机为往复式压缩机,压缩机抽取储槽上的氨气,进行料
得放
(2)液氨贮槽六台机组脱硝共设计三个储槽,一个储槽的存储容量为12n,可气
的液氨卸人储槽中
组脱硝反应所需氢气的一周消耗量,储槽上安装有超流网、逆止网、紧急关断和安全度
槽安全保护设施,储槽还装有温度计、压力表、液位计和相应的变送器将信号送至
DCS控制系统,用于储槽内温度或压力超高报警。储槽四周安装有工业水喷淋管线
槽体温度过高时,对槽体自动喷淋降温
(3)氨蒸发器氨蒸发器为螺旋管水浴式。管内液氨,管外温水浴以蒸汽直接喷
至40℃,再用温水将液氨气化,并保持氨气常温。蒸汽流量受蒸发器本身水浴温度
当水的温度高过45℃时则切断蒸汽源,并在控制室DCS上报警显示。氨蒸发器上装布
阅将氨气压力控制在0.21MPa,当出口压力达到0.38MPa时,切断液氨进料,在氨气
上也装有温度检测器,当温度低于10℃时切断液氨进料,使氨气至缓冲槽维持适当温
氨蒸发器上也装有安全阀,防止设备压力过高。
(4)氨气缓冲槽从氨蒸发器蒸发的氨气流进入氨气缓冲槽,通过调压阀减压成
再通过氨气输送管线送到脱硝系统。缓冲槽的作用在于稳定氨气的供应,避免受蒸发
定的影响,缓冲槽上也有安全阀保护设备
(5)氨气稀释槽氨气稀释槽为容积6m3的立式水槽,水槽的液位由溢流管维
2.SNRB双脱工艺
SNRB( SOX-NOX-ROXBOX)技术把SO2、NOx和颗粒物的处理集中在一个高温集尘室中
完成。其原理是在省煤器后喷入钙基吸收剂脱除SO2。在布袋除尘器的滤袋中悬浮有SCR催化
,再剂并在气体进布袋除尘器前喷人NH3以去除NO2。布袋除尘器位于省煤器和换热器之间,目的
脱除是保证反应温度。工艺流程如图25-36所示。
991年
H3输
氨的处置和喷射
催化剂
引风机
空气
过滤净
加热器
锅炉燃烧区
省煤器出口
烟囱
高温布袋
燃料
燃烧空气
高温布
袋除尘器
锅炉底部灰
堆放(现有
吸收剂处理
堆放和废物处置
图2-5-36SNRB工艺流程简图
该技术已在美国进行了5MW电厂的示范。装置于1992年开始运行,通过2600h的测试,
吉果证明,排放控制已超过预期目标。对三种污染物的排放控制效果为:①在NH3
T67M.gif)
2摩尔
比为0.85,氨的逸出量小于4mg/m3时,脱硝率达90%;②在以熟石灰为脱硫剂、钙硫比为
0时,可达到80%~90%的脱硫率;③除尘率达到9.89%。颗粒物的排放量小于
013mg/k
10
图2-5-32综合联用管道喷射工艺示意
1一低氮燃烧器;2—顶部燃尽风口;3一锅炉;4-尿素贮罐;5—喷钙装置;6一空气预热器;
7一喷钠装置;8—增湿装置;9—除尘器;10—输灰装置;11—烟囱」
脱硝;②下置式低NOa燃烧器减硝;③烟道(前部)喷钙(钠)脱硫;④烟道(后部)加湿
化,强化脱硫
无论是多项技术综合联用,还是单项技术应用,为电厂和工业锅炉提供了一种常规湿
FGD���替代方法,其成本相对较低。只需要较少的设备投资和停机时间便可实施改装,且所
空间较小,可应用于各种容量的机组,特别适用于中小型老机组,可减排70%以上的NO2
5%~75%的SO2
四、喷雾千燥双脱法
与喷雾干燥烟气脱硫的技术相仿,该技术也能实现同时脱硫脱硝,所采用设备基本相同,
且也使用石灰作为主要的吸收剂。但是,这一工艺的重要特征是,存在一个“温度窗口”,即
这个温度范围内,加入碱性化学物质可以同时实现脱除SO2和NO2。本工艺必须控制设备出
的温度约为90~102℃。
根据美国 Argonne国家实验室的研究报告,加入苛性钠(NaOH)可以获得30%~50%
脱硝率。不过当系统中SO2浓度低时,NOx的脱除率也低。因此,本工艺适用于高硫煤烟气
处理。
五、 LILAC工艺
LILAC实际上就是采用增强活性石灰-飞灰混合物作为吸收剂的双脱工艺。预先在混合箱内
将消石灰、飞灰和石膏与5倍固体重量的水均匀混合,然后将混合液在95℃温度下搅拌3h以
上,制成 LILAC吸收液。在100℃左右,将吸收液喷入喷雾干燥塔内能同时脱除90%的SO2和
0%的NOx。当SO2
T67M.gif)
x增加,NO2的脱除率也大大增加,但SO2的脱除率有所下降,如
图2-5-33所示。试验证明,在70~130℃温度范围内,SO2的脱除率基本不变,然而在70~90℃
之间,NO2的脱除率大大增加,高于90℃就趋近常数
LILAC工艺流程见图2-5-34。
研究证明,SO2的脱除与NO的氧化有关,因此NOx脱除随着SO2
T67M.gif)
x的增加而增加。
时,NO2的脱除率随吸收剂中SiO2含量的增加呈线性增加,这表明SiO2在脱硝机理中扮演
个重要的角色。在Ca/S为1.2,烟气中氯根质量分数为5%的条件下, LILAC工艺的脱硫率
达到95%。
第二篇烟气脱硝
419
NO2SO工艺适用于燃用高硫煤的小型电站和工业锅炉。在该工艺的基础上加以改进,
了一种新型的SNAP工艺,其原理相同,只是系统组成有所差别。它的再生过程分为两个
第一阶段,吸收剂被加热到400℃解吸出NO2。
2NaNO3-Na2O- 2NO2 O
2NaNO3-Na20 NO2 NO O2
第二阶段,在600℃温度下用天然气与吸收剂反应。最终的副产物也是单质硫。SMN
NO2SO试验装置于1993年在美国建成,经6500h运行,SO2和NO2的脱除率分别
99%和95%。
SNAP工艺自从1995年开始在10MW的燃煤电厂进行论证试验,为建造400MW的
应用该工艺提供工艺评价的技术和经济参数。SNAP工艺采用了气体悬浮式吸收器,它能
度为3~6m/s的高速烟气,气固接触时间长达2~3s以及2~3kPa的低气相阻力。
吸收剂直喷双脱技术
把碱或尿素溶液或干粉喷入炉膛、烟道或干式喷雾洗涤塔内,在一定条件下能同时脱除
和NOz。本工艺能显著地脱除NOx,脱硝率主要取决于烟气中的SO2和NOx的比例、反
度、吸收剂的粒度和停留时间。本工艺包括多种类型,分述如下。
1.炉膛石灰(石)/尿素喷射工艺
炉膛石灰(石)/尿素喷射双脱工艺,实际上是把炉膛喷钙和选择性非催化还原(SNCR)
起来,实现同时脱除烟气中的SO2和NO。喷射浆液由尿素溶液和各种钙基吸收剂组成,总
量为30%。实验表明在Ca/S摩尔比为2和尿素
T67M.gif)
2摩尔比为1时能脱除80%的SO2和NO
消石灰干喷相比,浆液喷射能增强SO2的脱除。外加尿素溶液脱硝对SOz的脱除也有增强的
2.碳酸氢钠管道喷射法
该工艺的化学反应原理如下:
NaHCO3 t SO2- NaHSO3 CO2
2NaHCO3
Na2 S2 O5 H2 O
Na2 S2 O5 2NO- O2
NaNO2 NaNO3 2SO2
2NaHSO3 2NO O2- NaNO2 NaNO3 2SO2 H2O
在100MW的Nxon电厂用碳酸氢钠作为吸收剂喷入袋式除尘器的上游烟道中能达到
的脱硫率和23%的脱硝率。
在德国,处理烟气量110h,so2和NO的浓度分别为1000g/m3和200mg/m
袋滤器前的圆柱形反应器喷入平均粒径为7.5m的碳酸氢钠粉末,温度110~120℃,结
率达到98%,脱硝率64%。
3.综合联用管道喷射工艺
流程如图2-5-32所示。该工艺采用 Babcock& Wilcox的低氮 DRB-XCL下置式燃烧器
在缺氧环境下喷入部分煤和部分燃烧空气来抑制NOx的生成;其余的燃料和空气在第二
过剩空气的引入是为了完成燃烧过程和进一步除去NO2。低氮燃烧器预计可减排50%的
而且在通入过剩空气后可达70%。
将两种千粉吸附剂注入锅炉出口的烟道中以尽量减少SO2的排放,钙剂被注入空气
上游,或者把钠剂和钙剂都注入空气预热器的下游。顺流加湿活化,有助于提高SO2的
降低烟气温度和流量,减少袋式除尘器的压降。
该技术在美国公用事业公司的100MW顶部装有燃烧器的下置式煤粉锅炉上进行了工
试验。试验联用下列4项技术达到减排70%以上的NO2和SO2的目的:①炉内喷尿素
上海湛流废液焚烧喷枪 喷头与喷杆连接方式有直线型、45?、90?三种类型,枪体本身含有安装用的对接不锈钢法兰和气压、水压读数压力表;螺纹型接口有1/2’,3/4’,1’,1-1/4’,1-1/2’。
1.雾化颗粒非常均匀、细小,确保不湿底,100%蒸发。
2.该系列喷枪具有宽泛的流量调节范围,在较低的气压时,也可以实现微细的雾化效果,而且在流量变化时,其雾化效果基本保持不变。
3.雾化面积覆盖范围大,其锥面直径为4米,能与烟气充分接触,快速达到降温效果。
4.该喷枪采用抗堵塞设计,标准6.3毫米的多喷孔构造,有效提高水中杂质颗粒的通过性能,对于使用工业水或河水的客户可减少水的预处理工序。
5.在同类喷枪中,该型喷枪的空气消耗量比较低,节能降耗明显。
特点:
1、流量调整范围较大,且喷雾角度变动小。
2、喷雾形状全区域内的粒径均匀。
3、流量分布均等,适合于多数喷嘴排列使用,喷射距离远,穿透力强。
4、异物通过径大,不易阻塞。
5、结构简单,便于维护
6、可移动卡箍设计,安装拆卸更加方便快捷,大大节省安装、维修工作量。
7、喷枪可采用气缸推进系统,方便喷枪自动推进,延长喷枪使用寿命。